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炉膛防磨内衬砖的脱落与磨损问题的改造

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问题的提出
    锅炉的密相区水冷壁采用氮化硅砖,防磨基本是过关的。
每块砖尺寸为180mm×200mm,用一个螺栓和螺母来固定,在9001000℃的高温下出现腐蚀 、过热 、脱落问题,砖与水冷壁间产生间隙,使热灰窜入产生膨胀,尤其在启停炉过程中冷热膨胀 过快,破坏性更大,有时大面积衬砖鼓包、脱落造成流化不良,下渣口被堵塞,不能正常排 渣,导致停炉。稀相区(二三次风口区域内)高铝砖也易磨损,三次风口以上的高铝砖不易磨损。
3.3.2
改造方法
    取消密相区及二次风口上方的氮化硅砖,我们选用刚玉碳化硅耐磨浇注料
,在水冷壁膜片上焊“V”字型Φ5不锈钢抓钉,间距90mm×90mm,在炉内支膜板振捣注料60 mm 。经6个月的累计运行考验,无脱落、无深度磨损痕迹,只有裂纹出现,未影响浇注料 固性,还有待长期运行考验。采用浇注料取代氮化硅砖,整体捣打不易脱落,免去因衬砖脱 落造成的锅炉故障,运行可靠性大大提高且浇注料的成本也远低于成型的氮化硅砖制品。二 三次风口间的高铝砖磨损不严重,不必改造可两年更换一次。

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