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问题的提出 锅炉采用中温分离,旋风分离器内径只有2.2米,由10 mm厚20g的钢板制成,内衬47 mm厚的 碳化硅砖和高铝砖,分别用螺栓固定和粘结剂粘结,结构简单。运行中锅炉出口烟温976℃ 流经蒸发管、过热器、高省后,烟温降至450℃,烟气体积大大缩小,但含灰浓度增高,进 入分离器的高速切向气流对分离器内衬及中心筒冲刷磨损相当大,用来固定衬砖的螺母长期 运行易磨掉,尤其是高铝砖不耐磨出现层层脱皮,分离器在启停炉胀缩过程中,下半部的高 铝砖受到挤压大量脱层掉皮,落入返料器中使循环灰中断,锅炉被迫降负荷运行。另一方面 ,旋风分离器的中心筒磨损也相当严重,累计运行半年中心筒下部就磨漏,分离器效率降低 ,同时对尾部受热面磨损也相当严重,必须改造。 3.4.2改造方法 取消旋风分离器内衬碳化硅砖和高铝砖,选用刚玉莫来石耐磨浇注料,与炉内浇注料施工方 法相同,厚度为60mm,不锈钢抓钉分布可密度略大些,施工完成后运行六个月基本完好无损 ,还有待长期运行考验。旋风分离器的中心筒磨损改造方法是将原中心筒δ=8mm的普通碳钢 改为δ=10mm的硅铬铝材料,由于中心筒体积大,可分三段铸造再焊接成型。硅铬铝材料耐 磨耐温性远高于一般金属,该项改造在某电厂已完成,并尝试运行一年未发生损坏现象, 取得成功经验,值得推广。
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